“用能大戶”嬗變?yōu)椤肮?jié)能樣板”
華峰氨綸節(jié)能降耗的“蜜蜂理論”
發(fā)表時間:2013-08-22   瀏覽次數(shù):

        熱管式蒸汽發(fā)生器技改項(xiàng)目年節(jié)煤達(dá)2000噸、冷媒水泵安裝變頻器項(xiàng)目年節(jié)電62萬度、脫泡器節(jié)能技改項(xiàng)目年節(jié)約標(biāo)煤300噸……浙江華峰氨綸股份有限公司用巧思妙想,變“用能大戶”為“節(jié)能樣板”。
   在華峰氨綸莘塍廠區(qū),2座碩大的蒸餾塔吸引了記者的目光。“新采用的DMAC溶劑(二甲基乙酰胺),通過這兩座蒸餾塔處理后,可以達(dá)到成本下降近50%的節(jié)能效果!惫竟芾韺优嘶A(chǔ)說。
   據(jù)悉,溶劑是華峰氨綸生產(chǎn)工序中主要原材料之一。2008年,華峰氨綸使用的是溶劑DMF(二甲基甲酰胺),但是這一款溶劑的特點(diǎn)是回收率低,對大氣污染比較大。于是,華峰氨綸投入2000多萬元進(jìn)行技改,改用DMAC溶劑。
    這一改進(jìn),大大提高了溶劑回收率,也大幅度降低對大氣的污染。潘基礎(chǔ)說,在技改之前,生產(chǎn)一噸氨綸需要使用溶劑DMF約60公斤,而改用DMAC溶劑之后,每噸所需溶劑降至30公斤。
   在華峰氨綸,每個項(xiàng)目似乎都是節(jié)能項(xiàng)目,每臺機(jī)器好像都是節(jié)能設(shè)備。潘基礎(chǔ)指著遠(yuǎn)處不斷冒出熱氣的冷凝水回管說:“冷凝水回管上面裝了個蒸汽發(fā)生器,通過它,每年可節(jié)約標(biāo)煤達(dá)2000噸,有效地降低了能源消耗,保護(hù)了環(huán)境!
   近年來,包括華峰氨綸在內(nèi)的各公司從設(shè)備、生產(chǎn)工藝、污染物排放等各方面不斷加大投入,探索新技術(shù)、新方法,挖潛降耗,累計(jì)投入已達(dá)8000多萬元。
   如此大規(guī)模投入,合算嗎?“盡管有些設(shè)備一次性投入資金比原有設(shè)備高,但通過節(jié)能創(chuàng)造的效益可以在短期內(nèi)回收投入成本,不僅具有很好的節(jié)能效益,更能為公司降低生產(chǎn)成本發(fā)揮長效作用!惫旧a(chǎn)副總徐寧說,他以新型制冷設(shè)備為例,公司投入100多萬元引入5臺新型制冷設(shè)備,取代行業(yè)通用的傳統(tǒng)設(shè)備,每年節(jié)電就達(dá)200萬度,節(jié)約電費(fèi)約160萬元,僅一年就收回成本了。
    在華峰氨綸,節(jié)能減排不僅體現(xiàn)在改進(jìn)工藝、引進(jìn)設(shè)備等方面,更反映在細(xì)節(jié)當(dāng)中。行走在一紡絲車間,偌大的空間里,僅點(diǎn)亮了一排的電燈,照亮了“雙黃線”內(nèi)的員工通道。雖然不多,但足以滿足日常通行所需。
    該項(xiàng)目就是企業(yè)實(shí)施精益生產(chǎn)后,由老員工張偉通過長期觀察及實(shí)地論證所提出的,稱為“雙管日光燈改單管日關(guān)燈照明”項(xiàng)目。此項(xiàng)小小的改進(jìn),僅紡絲一個車間就減少日光燈176支,年節(jié)約用電量約4萬度。目前,此項(xiàng)實(shí)施方案已在其他多個車間得到推廣。
    據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),半年多來,公司已實(shí)施改善項(xiàng)目近100項(xiàng),創(chuàng)效超過600萬元。
   對于節(jié)能減排,華峰集團(tuán)董事局主席尤小平有一套自己的“蜜蜂理論”,認(rèn)為在能源緊張的當(dāng)下,企業(yè)的每一個節(jié)能降耗項(xiàng)目,“像蜜蜂一樣,既為自己釀蜜,又為他人傳播花粉!

來源于溫州日報(2012-06-29)要聞

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